7年前,我脱下博士服,穿上蓝色工装,成为新松公司一名研发人员。这些年,怀着“让新松工业机器人技术水平赶超国外,实现国产机器人核心控制器自研自产”的目标,我全力以赴攻克工业机器人控制器创新研发高地,助力新松工业机器人在国际市场的角逐中,擦亮“中国‘智’造”的牌匾。
2023年3月,一家国内车企找到我们,提出定制一套填补国内空白的机器人——210公斤重载点焊机器人汽车装配生产线。我们经过半年多的研发,终于进入生产线测试阶段。这时问题出现了:焊接质量和数据通信都满足客户需求,但是动作节拍却慢了10秒,整条生产线因此被打乱。
如何破局?机器人硬件不能改变、控制器成本不能提高、提速后要保证性能稳定……一堆限制条件摆在了我们面前。如果软件方案解决不了,只能重选硬件,这意味着要付出巨大的时间成本。
我那时想,仿真数据没问题,现实中却发生了抖动,说明超出了硬件极限,如果把程序再写简单一点,就有可能解决这个问题。于是,面对上万条程序代码,我开始仔细拆解、反复推演,历经上千次测算,最终,真机试验成功。新一代工业机器人控制器标定算法、轨迹规划算法的开发取得突破性进展,相关功能通过严格测试,即将在高精度焊接工艺中推广应用,我们最终攻克了汽车点焊领域的高端技术。
如今,由我们团队赋予“智慧大脑”的新松新一代工业机器人已在多家国内知名汽车品牌工厂成功应用。机器人搭载新松基于复杂工况开发的新一代智能控制系统与先进的点焊软件工艺包,实现高速度、高负载、高效率、高稳定性的点焊作业,多台机器人协同合作,同时可结合工业互联网与大数据应用,对产线运行、焊接质量等数据进行实时采集、监控与分析,实现了国产机器人高端应用的里程碑式突破。
现在,我们在升级改造工业机器人核心部件的道路上不断探索。我期待着,搭载全新智能控制器“大脑”的新松工业机器人能在高端应用市场中站稳脚跟,成为我国制造业平稳、高效发展的“定海神针”。