费县公司两台机组锅炉均配备了等离子点火装置,但由于锅炉磨煤机最低出力为20吨,在机组启动时,受锅炉升温速率的限制,锅炉无法实现无油点火,必须通过投油助燃点火。机组启动一次仅助燃用油就需10万元的费用。该公司生产技术部门在认真总结送风机、引风机等重要辅机变频技术改造经验的基础上,大胆提出了磨煤机加装变频器的技术改造方案,设想通过加装变频器实现磨煤机速度调节,降低磨煤机出力,从而实现锅炉无油点火。
对发电机组锅炉磨煤机实施变频技术改造,在国内发电行业尚没有可借鉴的经验。费县公司组织电气专业技术人员进行技术攻关,经反复论证、试验,在取得良好效果的基础上,今年将1号机组B磨煤机变频器改造列为机组B级检修的重点技改项目。在调试过程中,电气技术人员严格按照变频器所带负荷为重载设备状态进行调试,对所有逻辑进行了验证,确保1号机组B磨煤机变频器改造一次送电成功。
与此同时,经过技术人员的努力,该公司实现了1号机组B磨煤机变频器与2号机组B磨煤机的“并联”,实施“一带二”运行模式,确保了两台机组在今后启动过程中均能实现锅炉无油点火。该公司下一步将继续对磨煤机加装变频器后的节电、节煤效果进行跟踪研究,进一步拓展企业节能空间。